1)推土机的变速器外壳冒烟,液力传动油从油口向外喷出。
一台山推TY160型推土机的连续工作2h后,油温上升到120~140℃,且变速器外壳冒烟,液力传动油从油口向外喷出,但行驶速度没有降低,只能停止作业,待油温下降后再继续施工。
排查时,首先在操作上注意克服长时间使用小油门作业;对坚硬的土质用松土器松动后,再进行推送,且推送距离不宜过长;在推土机不失速的情况下,控制好每次的推土量,合理地进行铲刀的刻度添加液力传动油,改善通风条件,将发动机两侧装上盖板并封闭好,使排风扇能强制性通风排出热量。
从现象分析,变速泵磨损的可能性不大,因为油温升高时,动力和行驶速度没有降低。进行变矩器内部泄漏、回油泵失效的检查,即将推土机停放在一水平面,运转20min后将发动机熄火,卸下变矩器排油螺塞,将变矩器下部滤芯取出,清洗干净,并测量从放油孔排出的油量约为2L,说明变矩器内部无泄漏,回油泵良好。清洗变速器底部的磁性粗滤芯,更换细滤器。测试变矩器液力传动油散热器的进、出口压力,实际测得进口油压为0.3MPa,说明油散热器和油管内部畅通,没有堵塞。
TY160型推土机使用的是YT380型液力变矩器,其安全阀(溢流阀)的开启压力为0.75~0.85MPa,调节阀(背压阀)的开启压力为0.2~0.3MPa,实测溢流阀的开启压力为0.81MPa,背压阀的开启压力为0.25MPa,说明变矩器组合阀(安全阀和调节阀)工作正常。
排除上述因素之后拆检了变速器,发现变速器内前进挡的压盘有裂纹,且固定后箱体的9个螺栓中有2个螺纹拉伤;离合器片和垫板均有不同程度的磨损和挠曲,有的垫板变为深蓝色;离合器弹簧的自由长度也不能达到规定尺寸。为此,更换了变速器内前进挡位的压盘、摩擦片、垫板和离合器弹簧,重新加工了2个螺栓,更换了磨损的密封件,清洗了变速器内各零部件并装复。试运转时,环境气温为32℃,土质为坚硬的土质并带有少量风化石,在连续运转5h后,油温上升到118℃。通过3个月的运转,该机未再出现油温过高的现象。
据分析,该机油温过高的原因在于:机器长时间在高温大负荷环境中施工,使变速器内元件因高温老化产生裂纹变形,结合不好;变速器内离合器弹簧回位不好、运动不畅,工作时离合器总是处于半分离、半结合状态,产生大量热量,造成液压系统内能量损失过大,从而使液力传动油的温度升高。
(2)推土机液力变矩器油温高。
一台TY165B型液力机械传动推土要工作时出现液力变矩器油温高的故障。
首先对TY165B型推土机液力传动的液压回路进行分析:液力传动泵通过粗滤器从变速器内吸油,再通过细滤器供给变速器控制阀(分为调节安全阀组和液力变矩器阀组),经调节安全阀(开启压力2MPa)调压后的液压油输给设在液力变矩器进口的安全阀。
液力变矩器安全阀开启压力为0.75~0.85MPa,通过该阀的机油被导入润滑回路,然后引到变矩器调节阀。调节阀调定压力为0.20~0.30MPa,由调节阀提供给液压油经机油冷却器冷却后,送入变速器的润滑安全阀(调定压力0.12MPa),以润滑变速器和动力输出箱中所有的转动零件。
因液力传动泵从变速器内吸油,故先查看变速器的油位情况,接着对油温进行检查,均属正常。然后,分别对变速器调节安全阀、液力变矩器进口安全阀、液力变矩器出口调节阀进行压力检测,变速器调节安全阀压力和变矩器出口调节阀压力均正常,而变矩器进口安全阀压力实测值印低于规定值。据此,可排除油箱至油泵间管路、油泵以及液力变矩器内部漏油、密封不良等原因,而将故障原因锁定为液力变矩器安全阀动作不正常。卸下变矩器安全阀,经拆检发现安全阀阀芯卡死。清洗后将阀复原,装机测试液力变矩器油温恢复正常。
(3)推土机缺挡故障的分析与诊断。
一台山推TY220型推土机因推土无力进行了变矩器、变速器的大修,修复后装机使用不到一周时间即出现Ⅲ挡推土无力,最后竟无Ⅲ挡,且变速器油温升高,但其他各挡均正常。
测量各挡(包括Ⅲ挡)的油压,均为正常,说明变速操纵阀密封良好;拆下变速阀总成并对变速器进行了打压试验,结果各挡离合器均有结合动作,说明各离合器(包括第三离合器)密封良好。该机在大修时对变速器离合器活塞与其液压缸已进行过配合检查,均能运动自如,而且活塞密封环均已换过,离合器摩擦片、钢板都做过检查,不符合要求者均已更换。经过多次试机观察发现,因为前进Ⅲ挡必须有第一、第三离合器参与工作,现每当变速操纵杆挂入Ⅲ挡时,变速操纵阀的方向调节叉都被拉回一点。这样必使第一离合器供油不足而造成最终无Ⅲ挡。分析认为,TY220型推土机各挡的操纵是靠变速操纵杆拨动下端的铰接平面四杆机构,控制变速操纵阀的方向挡调节叉和快慢挡调节叉而实现的(见图1)。铰接平面四杆机构的运行轨迹由2根调节杆决定,当2根调节杆长度调节不正确时,机构必然发生干涉,其结果将导致变速阀方向挡与快慢挡产生干扰。鉴于以上分析,将两调节杆做了反复调整,重新试机表明,各挡恢复了