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起重吊钩不能起升原因

   日期:2017-09-07    
一台多田野AR-200M越野型起重机(最大额定起质量为20t),使用中发现,起吊1t重物时,吊钩不能起升,卷扬滚筒离合器蹄片与滚筒内圆面间出现1.5~2.0mm的间隙。此时,卷扬马达输出动力仅能传至离合器蹄片毂,不能传至卷扬滚筒,导致两者间打滑,不能上卷钢丝绳,无法吊起重物。同时,操作回转机构时回转也无力。
  由附图知,液压油经离合器阀流进起升机构离合器的两个液压缸,使其蹄片(摩擦片)向外扩张紧贴卷扬滚筒内圆面传递转矩,保证卷扬起钩、降钩自如。吊钩不能起升的原因:①卷扬机制动带不能释放;②离合器蹄片与滚筒间隙调整不当,打滑;③离合器阀卸压;④油压不足。分析认为:原因①不存在。若是原因②,应调节离合器两个液压缸,但两个液压缸活塞杆伸出量却很微小,不能使离合器蹄片向外扩张,起吊重物会瞬间快速下溜,没发现机械故障,说明经离合器阀流过来的液压油压力低,原因可能是③,离合器阀卸压。拆检离合器阀的回油管和进油管发现,回油量为零,进油压力微弱,说明离合器阀并不卸压,原因是④,进入离合器阀的油压不足。回转机构与离合器共用一个液压泵,起吊重物时,吊钩不能起升,所以回转也无力。实测回转机构怠速时压力只有0.3MPa,加速时压力为6.2~6.5MPa。蓄能器怠速时压力为5.0MPa,加速时为6.0MPa,对比说明,蓄能器没有保持压力,液压泵处于卸荷状态。液压泵出油经回转密封后一部分通过滤油器流入蓄能器为其充压,同时进入离合器阀中,另一部分通过卸压阀进入回转机构。当蓄能器充压至13MPa时,液压油顶开卸压阀流回油箱。由此可见,吊钩不能起升的原因为卸压阀损坏,拆检发现主阀芯已被卡死,导致液压油流回油箱,液压泵卸荷,使进入离合器系统、回转机构的油压几乎为零,造成蓄能器不能保压、离合器两个液压缸无压力油进入、回转无力。将卸压阀清洗维修装机后,再测回转压力升至15MPa,蓄能器压力升至12.5~13.0MPa,故障消失。

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